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      陶瓷片在火力發電廠風機中的成功應用

      發布者: 澤誠機械  時間:2023-5-20 16:05:22

             火力發電廠的風機包括引風機、排粉機、給粉機和送風機。由于介質中硬顆粒的沖刷,引風機和排粉機葉輪磨損嚴重,嚴重影響其輸出,帶來頻繁的更新和維護,已成為火力發電廠鍋爐an全運行的隱患之一。葉輪采用表面堆焊、熱噴涂、噴焊、耐磨膠泥涂抹等方法,但效果不明顯?,F代工程陶瓷具有優異的耐磨性。
            風扇自1994年5月投入運行至95年10月檢測,葉輪輪轂兩側陶瓷完好無損,無脫落現象,平均磨損小于0.1mm,按實際運行時間計算,每年多磨損0.1mm。磨損量為粘瓷片前的1/30.24個襯板中,運行過程中三個襯板上的瓷片全部脫落,其余完好無損。經初步分析,認為瓷片脫落是由于烘干加熱過程中烘箱的局部超溫(250~300℃)導致膠層膠化。利用中間停爐的機會進行修補,繼續投入運行,無脫落現象。
            通過對不同部位陶瓷片磨損情況的分析,發現沿氣流方向平面陶瓷片平均磨損小于0.1mm,葉輪外圓越近,磨損越嚴重,平均磨損0.2mm,明顯比中盤輪轂兩側磨損嚴重。這是因為離葉輪越近,氣流流速越大,所以磨損越嚴重。
            與沿氣流方向相比,沿氣流垂直方向的瓷片磨損嚴重,多可達1~3毫米。事實上,這符合陶瓷沖刷機制,即氣流入射角越大,磨損越嚴重。此外,由于接縫處形成的渦流,沿接縫處的金屬基體磨損嚴重,甚至金屬襯板也可以磨損,使陶瓷懸掛,導致部分迎風接縫處的瓷片脫落。
      襯板和瓷片的抗拉強度測試結果表明,經過一年的運行,膠粘劑的剩余抗剪強度仍為10mpa(150℃)。此時,向心力仍為1.13mpa。按10%的年老化率計算,五年后膠粘劑的剩余強度為8.6Mpa,仍遠遠高于向心力。

            為了進一步測試粘合劑的性能,2095年5月,兩臺相同型號的引風機進行了粘合測試,取下襯板,直接粘在葉片上,在風邊使用丁字瓷片,進一步降低了氣流沖刷底部金屬的可能性。經過連續600天的運行檢查,陶瓷片完好無損,基體無脫落,平均磨損小于0.2mm。

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